|
本研究旨在探討製程變數對鑄態球墨鑄鐵﹙Ductile Iron﹚和經沃斯回火熱處理的球墨鑄鐵(Austempered Ductile Iron,ADI)低週疲勞行為及疲勞破壞機構的影響。以四批具不同球墨數﹙SG﹚及碳當量﹙C.E.﹚的球墨鑄鐵為基材,將鑄態與在每批基材產生最佳韌性與最強抗拉強度之熱處理條件下,進行應變控制的低週疲勞試驗,從而了解熱處理條件、球墨數多寡、及碳當量等製程變數對ADI的微結構、強度、韌性及低週疲勞行為的影響。由本研究實驗結果可知經由沃斯回火熱處理與球墨數的提高,球墨鑄鐵的機械性質及低週疲勞強度可獲得改善。低週疲勞強度,在鑄態時由於基地組織尚未被強化,受SG大小(數目)所影響,經由沃斯回火熱處理後,則受基地組織
影響較大。鑄態時,當循環數較少(<1000)時,即受力較大的情況下,其低週疲勞強度主要受材料強度所控制,隨SG數目增加而下降,當循環數較多(>1000)時,即受力較小的情況下,隨SG增加而上升。經沃斯回火熱
處理後,在球墨數高於、等於150顆/mm2時,低週疲勞在最強抗拉強度之熱處理條件,具較優疲勞強度;在球墨數低於150顆/mm2時,低週疲勞在最強
韌性之熱處理條件,具較優疲勞強度。低週疲勞試驗過程所發生軟化/硬化
現象與傳統鋼材不同,鑄態時均發生循環硬化,經沃斯回火熱處理後則發生
循環軟化。其原因由SEM照片可之,整個截面中都可見許多微裂縫的發生,如在基地內部破裂及由基地與球墨分離所產生的微空孔。造成破裂的主裂縫成長則由上述二者連結而成,且沿著球墨分佈較密集處。 |